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電鍍設備(bèi)PLC應用分析

電鍍(dù)設備在(zài)工業生產控製過(guò)程(chéng)中,PLC的應用非(fēi)常廣泛。在機械製造(zào)、石(shí)油化工、冶金鋼鐵、汽車、輕工業(yè)等領(lǐng)域的(de)應用都得到了長足的發展(zhǎn),特別(bié)在冶金化工行(háng)業得到廣泛應用。某冶煉廠的電鍍生產線采用專用行車,行車架上裝有可升降的吊鉤,行車和吊鉤各由一台電(diàn)動機拖動,行(háng)車的進退和吊鉤的升降均由相應的限位開關3(3定位。該生產線上現有三個槽位,也可以根據生產需(xū)要和工藝要(yào)求方便的擴展。

該係統具有手(shǒu)動和自動循(xún)環兩種(zhǒng)工作方式,手動方式用於設(shè)備調試或(huò)出現故障時實現單步動作或調整設備到原始位置。在自動方式下,電鍍生產線不工作(zuò)時(shí),行車、吊鉤處於原位,裝好(hǎo)工件後,隻要按下啟動按鈕,吊鉤上升,上升到上限位,吊鉤停(tíng)止運行;行車再帶動吊鉤(gōu)右(yòu)行至鍍槽(cáo),行(háng)車停止運行;然後吊鉤下降,下降至下限位,即工件放入鍍槽,電鍍150S後提起,停放30S,讓(ràng)鍍液從工件上回流到鍍槽;然後行車再右(yòu)行至回收槽,吊鉤(gōu)下降,將(jiāng)工件放入回收槽中浸泡26S,提起後停放18S,接著行車再(zài)右行(háng)至(zhì)清水槽,將工件放入清水槽中清(qīng)洗28S,最後提起停放15S後,行車左行至左限位,吊鉤下降至原位(wèi),電鍍一個工件的全過程結束。

該(gāi)係統原來采用繼電器接觸器係統控製,由於故障多,運行參數不便調節,又不具備監控(kòng)功能,給生產和運行管理(lǐ)帶(dài)來諸多不(bú)便。所以改為用PLC和(hé)觸摸屏聯合控製,不(bú)僅提(tí)高了控製的自動(dòng)化程度,而且在(zài)係統運行過程中,還(hái)能用觸摸屏修改控製需(xū)要的時間參數(shù),經過實(shí)踐操作證明,改(gǎi)造(zào)後的係統操作筒捷,運(yùn)行(háng)穩定(dìng),可(kě)靠性高。



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